氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥使用的領(lǐng)域很多,這篇主要介紹的是當(dāng)氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥在高溫高壓環(huán)境中使用,需要注意哪些問題?如果沒有做好相關(guān)的細(xì)節(jié)工作,會(huì)產(chǎn)生哪些后果!下面我們用一則實(shí)例來為大家進(jìn)行講解!
一家大型化工企業(yè),需要用蒸汽來控制反應(yīng)罐的溫度,蒸汽來自熱電廠的蒸汽余熱,溫度200℃左右,壓力1.2MPa左右,現(xiàn)要求用氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥來控制蒸汽壓力的恒定,閥門進(jìn)口壓力0.8~1.0MPa,出口壓力0.4~0.5MPa。開始選型時(shí),因?yàn)闆]有弄清楚現(xiàn)場(chǎng)參數(shù),選用的是電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥,使用不久就故障頻頻,執(zhí)行器電機(jī)燒壞、控制模塊損壞、減速齒輪打壞的事,屢屢發(fā)生。
后派人到現(xiàn)場(chǎng)觀察、分析,才找出故障原因。原來,調(diào)節(jié)閥的進(jìn)出口壓差較大,執(zhí)行器在工作時(shí)負(fù)荷太大,也可以說過載,所以才會(huì)有減速齒輪不堪重負(fù),數(shù)次打壞及電機(jī)、模塊損壞的事,更有甚者,用戶在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)取壓點(diǎn)選擇不當(dāng),控制系統(tǒng)中壓力控制模塊的PID參數(shù)設(shè)置也有問題,致使整個(gè)系統(tǒng)靈敏度太高,壓力稍微有一點(diǎn)變化,調(diào)節(jié)器就會(huì)輸出控制信號(hào)去驅(qū)動(dòng)調(diào)節(jié)閥,造成調(diào)節(jié)閥頻繁動(dòng)作,以至于震蕩,進(jìn)而引起整個(gè)系統(tǒng)的震蕩,不但被控變量無法穩(wěn)定,更令調(diào)節(jié)閥不堪重負(fù),無法完成調(diào)節(jié)的任務(wù)。
經(jīng)與用戶協(xié)商后,果斷決定用氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥來代替單座調(diào)節(jié)閥,因?yàn)闅鈩?dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥的平衡結(jié)構(gòu)的閥芯,可以大大抵消蒸汽通過時(shí)產(chǎn)生的不平衡力,減輕電動(dòng)執(zhí)行器的負(fù)荷,有利于調(diào)節(jié)閥長(zhǎng)期穩(wěn)定地運(yùn)行。之所以沒有選擇平衡式單座調(diào)節(jié)閥,是考慮到單座閥的導(dǎo)向密封圈不耐蒸汽狀況下的長(zhǎng)期磨損,且系統(tǒng)對(duì)調(diào)節(jié)閥的泄漏量標(biāo)準(zhǔn)要求不高,而氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥完全能勝任這種工況。同時(shí),重新確定取壓點(diǎn),當(dāng)自力式溫度調(diào)節(jié)閥上以后,調(diào)試系統(tǒng)時(shí),將PID參數(shù)重新設(shè)置,減小比例帶,加大積分時(shí)間,即將系統(tǒng)響應(yīng)的時(shí)間稍微調(diào)整一下,蒸汽的壓力波動(dòng)變化以能滿足使用為前提。經(jīng)過這樣一番討論及調(diào)整,問題基本上已經(jīng)得到了解決。
其實(shí),小編認(rèn)為,從最佳的方案上考慮,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的工況及要求,使用自力式溫度調(diào)節(jié)閥是最合適的,只是客戶鋪設(shè)的管理不方便使用這種閥門,這才沒有采納!
上一條:氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥怎樣預(yù)防閃蒸?有哪些措施?
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